汽动给水泵作为火力发电厂的关键辅机设备,其运行效率直接影响全厂能耗水平。然而,在实际运行中,汽动给水泵耗汽量偏高的问题普遍存在,导致机组热耗增加,经济效益降低。本文从设备结构、运行管理及系统设计等多维度分析耗汽量高的原因,并提出针对性优化措施,最后从热耗影响角度阐述节能收益。
一、汽动给水泵耗汽量高的原因及处理措施
1.设备老化与通流部件效率下降
原因分析:
小汽轮机通流部分(如动叶、静叶、汽封)长期运行后易磨损或结垢,导致汽封间隙增大,级间漏汽量增加,有效做功蒸汽减少。
处理措施:
通过汽动给水泵组性能试验,确认泵组效率是否偏低,若偏低则在等级检修时清理叶片积垢,修复磨损部件,恢复通流效率。同时可以采用新型高效叶型及汽封技术(如蜂窝汽封、接触式汽封),优化通流间隙,减少漏汽损失。
2.运行参数偏离设计值
原因分析:
进汽压力、温度偏离设计值会导致小汽轮机效率下降。同时小汽轮机排汽压力升高,也会导致小机耗汽量增加。
处理措施:
优化参数调整:实时监控进汽压力、温度,通过系统优化使参数趋近设计值。优化真空系统运行,寻求最佳背压值。
引入智能控制系统:利用数据模型预测负荷变化,动态调整小汽轮机进汽量,避免过量耗汽。
3.疏水系统内漏与阀门泄漏
原因分析:
疏水阀门(如小汽轮机本体疏水)内漏会导致高温蒸汽直接排入凝汽器,增加凝汽器热负荷;汽泵组再循环调整门内漏导致汽泵组出力浪费。疏水及再循环门内漏均迫使小汽轮机增加进汽量以维持有效出力。
处理措施:
定期阀门检修:采用红外测温或超声波检测技术定位泄漏点,更换高密封性阀门(如波纹管密封阀)。
优化疏水逻辑:在低负荷时段关闭非必要疏水阀,减少工质损失。
二、降低耗汽量对汽机热耗的节能收益
1.直接降低热耗率:
300MW机组汽动给水泵组进汽流量每增加1t/h,汽轮机热耗率增加约5.6kJ/kWh。
2.综合经济效益:
设备改造与运行优化的综合节能率可达5%~10%,投资回收期通常为2~3年。
减少碳排放:以300MW机组为例,年节煤5000吨相当于减排CO₂约1.3万吨。
结语
汽动给水泵的高耗汽问题需从设备、运行、系统三方面综合治理。通过通流改造、参数优化、阀门治理,可显著提升机组经济性。在“双碳”目标下,此类改造不仅是降本增效的关键,更是火电行业绿色转型的必由之路。