在青岛地铁二号线轮渡站—小港站区间施工中,盾构机面临胶州湾近海复杂地层的高涌水风险。通过应用改进的CFC(复杂频率电导率)超前探水技术,成功预测前方围岩含水分布,避免了施工事故。本文以该工程为例,解析技术应用流程与实效,为类似项目提供经验参考。
1 工程背景与挑战
青岛地铁二号线轮渡站—小港站区间紧邻胶州湾,地层以第四系松散沉积层与花岗岩为主,地下水类型包括孔隙潜水及基岩裂隙水,两者水力联系密切。隧道距海湾最近处仅10米,施工中稍有不慎即可能引发涌水或塌方。施工至第19环时,亟需精准探明前方100米范围内含水情况,确保安全掘进。
2 CFC技术改进与现场应用
2.1 技术适配性优化
针对盾构隧道管片阻隔、金属干扰等难题,项目团队对传统CFC技术进行改进:
金属网电极设计:在管片背面安装50×50cm金属网(图1),通过注浆孔连接仪器,避开盾构机电磁干扰;
扫频激发模式:采用12个频点(0.25~10MHz)连续发射,增强高频信号,提升近端含水层分辨率。
图1 管片背面金属网电极布置
2.2 现场实施流程
电极预埋:根据管片编号,提前在围岩接触面固定金属网,导线经注浆孔引出;
数据采集:盾构推进至目标环数后,启动CFC仪器进行阵列式信号采集;
成像分析:通过频谱归一化与偏移成像,生成含水分布图(图2),红色区域为高含水区。
图2 CFC含水性成像结果(红色:高含水;蓝色:干燥)
3 探测结果与实际验证
3.1 含水区预测
成像显示:掘进面前方0~18m(19~31环)以干燥围岩为主,仅21~22环存在局部潮湿渗水;18~87m(31~77环)无显著含水;87~100m(77~86环)为弱含水区。3.2 实际施工对照
第21环验证:盾构掘进至3m时,刀盘前方出现少量渗水(图3),与预报结果一致;
后续区段:41环(掘进33m)围岩完整干燥,87~100m段未检测到明显涌水。
4 应用成效与经验总结
本次CFC技术应用取得以下成果:
风险精准预判:提前锁定21~22环局部渗水,指导施工团队采取加固措施;
效率提升:通过快速安装电极与自动化成像,单次探测耗时缩短至4小时;
成本节约:避免盲目停机排查,节省工期约15天。
经验启示:
沿海盾构隧道需重点关注近海段水文地质条件;
CFC技术适配性改进(如金属网电极)是成功关键;
探水结果需与掘进参数实时联动,动态调整施工方案。
结语青岛地铁二号线案例表明,CFC超前探水技术能有效应对盾构隧道复杂水文风险。未来可结合AI图像识别与智能掘进系统,进一步提升预报效率与精度,为城市轨道交通建设保驾护航。