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浅谈汽包炉机组
检修后开机水质最短时间内合格的措施
单位:大唐华银耒阳分公司 作者:蒋磊
摘要:汽包炉机组检修后的开机,与热态开机存在不同,机组检修时间长,汽包、高低加、除氧器、除氧水箱、凝汽器、精处理混床等人孔门均会打开,汽轮机会揭缸,水冷壁、再热器、过热器、省煤器会换管,在检修期间,不可避免会将灰尘、杂物等带入热力系统,影响开机水质,延长开机水质的合格时间,为此,通过一系列措施,最大限度降低水质合格时间,确保机组安全。
关键词:
除盐水;热力设备;凝结水;停炉保养;大修检查;水质;排污;清理;回收;精处理;炉水;饱和蒸汽;过热蒸汽;炉水;给水;PH;电导率;硬度
1.前言
汽包炉机组检修后的开机,与热态开机存在不同,机组检修时间长,汽包、高低加、除氧器、除氧水箱、凝汽器、精处理混床等人孔门均会打开,汽轮机会揭缸,水冷壁、再热器、过热器、省煤器会换管,在检修期间,不可避免会将灰尘、杂物等带入热力系统,影响开机水质,延长开机水质的合格时间,为此,通过一系列措施,最大限度降低水质合格时间,机组并网8小时内,水质必须100%合格,确保机组安全。
笔者所在的电厂为2台330MW机组,锅炉为北京巴威有限公司生产的B﹠WB-1025/17.2-M锅炉,为单汽包、单炉膛、平衡通风、中间一次再热、固态排渣、“W”火焰燃烧方式、露天戴帽布置、亚临界压力、自然循环燃煤锅炉。汽轮机组是东方汽轮机厂生产的N310-16.7/537/537型机组,为亚临界一次中间再热、单轴、两缸两排汽凝汽式汽轮机,与北京巴威公司生产的B&WB-1025/17.2-M型锅炉及东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型发电机配套使用。水处理工艺水采用了凝聚、澄清、过滤以及一级除盐加混床处理工艺。机组运行时,每班对炉水、凝结水、内冷水、给水、饱和蒸汽、过热蒸汽、闭式冷却水等水样进行化验,机组每1年进行一次C修,3-5年进行一次A或B修。
2.措施
机组在开机过程中,由于每次开机过程中,电网对并网时间均有严格要求,每次开机时间紧,集控在确保水质合格方面的部分措施不能落实到位,要求各项措施必须提前做好,确保水质安全。2.1、机组停运时,做好停炉保养工作。停炉保养的方式,根据机组停运时间而定,一般在笔者所在的电厂,低于一个月的停机时间,采用氨水-碱化烘干法进行停炉保养,超过一个月低于三个月的停机时间,采用成膜胺法进行停炉保养,超过三个月的停机时间,对热力系统进行氨水溶液浸泡法,3个月后,每天化验一次氨水的浓度,氨水的浓度降低,追加氨水溶液。通过机组停运时的停炉保养,能够最大限度降低机组检修期间的热力系统的腐蚀,减少腐蚀产物。2.2、机组检修期间,做好化学监督工作,尽可能少的将杂质带入热力系统,所有热力设备(汽包、高低加、除氧器、除氧水箱、凝汽器、精处理混床)封门前,检修人员必须清理干净,经化学人员同意后,方可封门。根据经验,大部分杂质会遗留汽包内,汽包内的遗留物必须清理干净,旋风筒、洗气板等部位的腐蚀、结垢产物清理干净,水冷壁、再热器、过热器、省煤器在换管时,化学人员做好监督,严禁将焊渣、切割下来的金属条带入水冷壁、再热器、过热器、省煤器等管道内,旧管道更换时,进行开孔,孔要包扎好,防止灰尘等杂物进入。汽轮机进行揭缸时,严格执行上缸制度。2.3、机组开机前,配制好PH为10.5左右的加氨除盐水,对给水系统进行冷态、热态冲洗。冲洗的顺序严格执行热态冲洗-冷态冲洗-热态冲洗的顺序进行,热态冲洗的终点为水质清澈,铁离子含量<200ug/L,二氧化硅<100ug/,冲洗完毕后,再进行水压试验。经过多次的冲洗及水压试验排水,最大限度的将热力系统表面的杂质清洗干净,为点火做足充分的准备,因冲洗需要大量的除盐水,开机前,化学人员备足充分的除盐水,每次开机过程中,需要消耗2000吨的除盐水,给水合格后,汽轮机才冲转。2.4、凝结水精处理的投入要提前。当凝结水回收时,化学人员立即投入精处理混床运行,同时,精处理混床应该为停机前再生好的混床,在机组启动过程中,加强疏水水质的化验和回收,疏水中的铁离子含量<100ug/L时,将疏水回收至凝汽器。由于开机水质较差,精处理混床运行时间会缩短,精处理混床随时有一套树脂再生好,失效时,进行更换。2.5、点火后,做好机组的排污工作。当汽包压力达到0.5MPA时,开启连排直通门,开机炉水水质较差,在水质未合格前,炉水通过连排直通门直接排至定排扩容器,不再回收,待水质合格后,再关闭连排直通门,炉水通过连排至连排扩容器,返回至除氧器进行回收。同时,在点火后,将化学炉水、凝结水、给水、饱和蒸汽、过热蒸汽等高温取样架上的排污阀全部开启,进一步增加排污量。在除氧器投入运行后,开大除氧器的排氧门,给水、凝结水溶解氧合格后,调小除氧器的排氧门开度。2.6调整开机加药方式。配备好磷酸盐溶液,往磷酸盐溶液箱中200g氢氧化钠加2.5kg磷酸三钠,液位至60cm,锅炉上水后启动两台磷酸盐泵加药,开机时炉水PH值控制在9.5-9.8,磷酸根控制在2.0mg/L左右。给水PH值按照9.2-9.6控制。2.7建立开机水质台账。对每次开机,详细记录冲洗时间、冲洗次数、水压试验、排污时间、精处理投运时间、水质合格时间等数据,便于日后的统计、分析。
3.取得的成效
笔者所在的电厂,从2016年开始执行上述措施,对开机水质进行管控,确保了并网4小时内水质的合格,最快合格的时间为2020年7月份,3号机C修后的开机,在并网1小时内,所有水质均合格。
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