一台永磁空压机电机磁钢退磁的一些故事!

鸣晓尔 2023-12-06 18:11:43

标题:永磁空压机电机磁钢安全性之路

缘起·一台永磁空压机

故事始于一次电机失磁的安全性事故,某印染厂110kW空压机发生过温过流报警,引发了我们对电机状态的深入调查。初步判断为温升过高导致磁钢退磁,然而,真相却远比表面复杂。

挑战与解决

面对这一问题,我们进行了现场测试和Volt Motor Designer的退磁分析。初步数据显示电机温度在可接受范围,但转子端板上的温度却高达121℃以上,进一步推测转子磁钢最高温度在140℃以上。这启发了我们对电机设计的深入优化。

优化路径

优化目标明确: 通过Volt Motor Designer,我们将磁钢平均工作点和最低工作点作为优化目标。平均工作点反映整体磁密分布,而最低工作点则关注局部抗退磁能力。

优化变量选择: 极弧系数、磁钢夹角、形状、气隙均匀程度等成为优化变量,通过参数化V结构,进行多目标优化。

优化算法设置: 采用遗传算法,充分搜索变量空间,提高优化效率。优化结果显示功率提升、成本降低,但更关键的是对抗退磁能力的提高。

优化结果分析

通过优化,我们选定了新方案,充分保障平均工作点大于0.7T,最低工作点大于0.6T,同时不降低功率,不增加成本。优化后的性能相较原方案有显著提升:功率增加9.54%,成本降低1.06%,最低工作点提高37.9%,平均工作点提高8.89%。

抗退磁验证

最后,我们利用Volt Motor Designer的工作点计算模块进行退磁分析。新方案的退磁比例显著降低至1.22%,满足安全指标。通过对磁钢充磁方向工作点的详细计算和场图观察,我们发现整体磁密分布更加均匀,提高了整体抗退磁能力。

安全性之路的总结

这次优化不仅仅是为了解决电机失磁问题,更是一次对电机设计手段和方法体系的深度探索。通过先诊断、再优化、最后校核的过程,我们成功找到了提高磁钢安全性的有效途径。这不仅解决了当前电机失磁问题,也为今后类似问题的解决提供了有力经验。

总而言之,这是一场安全性之路的探索,我们通过数据分析、优化设计,为电机的可靠运行保驾护航。在技术创新的道路上,我们迈出了坚实的一步,为电机设计领域注入了新的思路和方法。未来,我们将继续致力于提高电机安全性,为工业生产提供更可靠的动力支持。

0 阅读:3

鸣晓尔

简介:鸣晓尔