来源:拾一 汽机调试
我们在《小机转速突然变坏点了!》一文中提到过:随着小机转速和缸温上升,缸体逐渐向前箱膨胀,通过猫爪和横销传递至前箱上部,但由于前箱地脚螺栓紧死,前箱下部未随同上部在台板上移动,导致前箱膨胀不畅出现拱背,转子与探头间隙发生变化,间隙电压超过测量范围变坏点。
在后续运行中,再次因前箱膨胀不畅引起小机振动突变,触发机组RB。
事件经过:
机组带611MW负荷,汽泵A、B并列运行,转速4000r/min,B小机1X/1Y向振动由29um/29um突升至135um/152um,导致B小机振动大跳机,触发机组RB动作,负荷降至538MW。
检查小机振动接线屏蔽正常,无电缆破损,无高压电源窜入等问题,在1号瓦振动跳变时,其他几个瓦并未出现振动上升的情况。
查看曲线发现,在振动跳变之前B小机再次出现了MTSI转速坏点的现象,我们结合振动跳变前一刻轴向位移由-0.271mm突变至-0.171mm的现象,基本上可以判断还是前箱滑销系统卡涩引起的。
我们仔细来研究一下这个关键的地脚螺栓结构:
这8个地脚螺栓作为前箱的防跳螺栓,通过螺栓将套筒与前箱台板固定,并保持套筒与前箱基座有一定的防跳间隙,这样前箱基座可以在套筒和台板之间轴向滑动,但受到垂直方向的制约。
用塞尺塞了8个套筒和基座的防跳间隙,设计要求是8到12丝,但就地测量基本是没有什么间隙的,说明前箱基座已经和台板连一起,膨胀受阻,在膨胀到一定的推力时,前箱突然有一个窜动,导致轴振跳变至跳机值。
并且检查前箱基座附近都是保温棉、浇注料等杂物,有可能也是造成滑销系统卡涩的原因。
再次发生这个事件,提醒我们在今后的安装调试过程中,一定做好以下几个工作:
1、安装时必须在纯冷态状态下将各滑销系统间隙按照说明书调整到位,监理和厂家在安装时应做好跟踪和见证。
2、启动前要确保台板周围清洁无杂物,避免这些杂物引起滑销系统卡涩。
3、未配置膨胀监视装置的机组在启机前,应架表测量膨胀量,与膨胀曲线做对比,判断滑销系统是否存在卡涩的情况。