转载--(图文并茂)火电厂分隔屏过热器泄漏失效案例分析

琰课程 2024-11-01 03:58:02

来源:火电厂技术联盟

一、概述

某电厂分隔屏外管爆开泄露,材质:T91规格:¢57×10。(如图1所示)。

图1 泄漏位置示意

二、宏观形貌

宏观形貌如图2与图3所示。如图可见,管子爆口较小,外表面呈鱼嘴状,爆口附近外表面有较薄氧化皮,氧化皮存在纵向开裂的裂纹。爆口边缘锋利,明显减薄,管径略有胀粗,观察管子内壁,无直道等原始缺陷,内壁氧化皮较薄,显示出短期过热爆管的宏观特征。

图2 泄漏管宏观形貌

图3 泄漏管内壁形貌

三、化学成分

对泄漏管进行化学成分分析,分析结果如表1所示(%)。由表可见,泄露管的化学元素成分符合ASME VOL 2 A INT Z-2004标准(以下简称:标准)的要求。

表1化学成分对比

四、金相组织

分别在爆口处和爆口远端截取金相试样,图4~图8为金相组织照片。可见,爆口处与爆口远端金相组织为回火马氏体,爆口尖端组织强烈变形、有碳化物析出,马氏体板条特征几乎不存在,组织中存在黑色孔洞,并呈链状分布,老化严重(老化5级),爆口附近内壁的氧化皮较薄,约93um。爆口背面金相组织显示有少量碳化物析出,黑色孔洞孤立存在,老化4级。爆口较远端的金相组织正常,老化3级。

图4 爆口尖端金相组织(未腐蚀)

图5 爆口尖端金相组织

图6 爆口内壁氧化皮金相组织

图7 爆口尖端背面金相组织

图8 爆口远端金相组织

五、试验分析

对分隔屏过热器爆管进行了化学成分分析、宏观形貌和金相组织分析。试验结果表明,分隔屏过热器材质符合标准,金相组织老化严重,碳化物有所析出,出现黑色孔洞,爆口尖端孔洞已呈链状分布,马氏体半条不清晰,同时爆口附近内壁氧化皮较薄(约93um);结合宏观爆口形貌,管子略有胀粗,爆口部减薄严重,较为锋利,综合以上分析,此次泄漏为短期过热引起的爆管。

此机组爆管运行时,并未出现超温现象,且爆管后也未检查联箱内部是否有异物存在,因此在锅炉安装时,联箱内部留有异物,遇节流圈卡住而造成堵管的可能性极大,建议电厂应对堵管位置以及联箱进行内窥镜检验,全面排查、消除隐患。

六、结论

此次分隔屏过热器泄漏是由于短期过热引起的爆管,鉴于机组投入运行时间极短,建议对该机组爆管处进行全面检验,及早发现堵管异物,及时排除隐患。

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